防微杜漸—— 找出節流閥失效受損源
時間:2016-03-22 15:50
來源:
作者:張平
S Y 項目是典型的深井、 高溫、高酸性、高產氣 田項目,開發方案設計 采用 22 口井實現年產 100×108m 3 的單井產量目標,但投 產以來井口籠套式節流閥先后多井、 多次失效。研究人員通過分析認為 造成失效的原因可能是節流閥開度 過小、開井時產生水合物所致,或 因不恰當開井操作引起。技師通過 總結經驗教訓,研究出新的操控工 藝技術,避免同樣問題再次發生。
節流閥失效經濟損失大
SY 項目屬于整裝碳酸鹽巖地 層,以單井日產 200×104m 3 為設 計目標,采用雙翼生產,實際生產 井口流動壓力 32.7~43.9MPa,井 口 流 動 溫 度 100~130 ℃, 氯 根 含 量 1~5×10 4 ppm, 兩 翼 合 計 產 氣 100~225×10 4 m 3 /d,地層水 0~65 m 3 /d, 是典型的深井、 高溫、 高酸性、 高產氣田。21 口井 42 支節流閥共 有 8 井 14 次發生節流閥失效,失效 前最短工作時間 52 天,失效前最長 工作時間 199 天,失效前平均工作 時間 88 天,為非正常失效,部分井 伴有節流閥開度自動增大、校準頭 自動脫落問題。
SY 項目的 22 口井均采用壓力 級別為 70MPa、主通徑為 4-1/16″ 的 采 氣 樹。4# 主 閥 以 下 采 用 HH-NL 級材料;4# 主閥以上采用 FF級材料;4#閥為地面液動安全閥; 溫度級別為 P-U,規范級別 PSL- 3G,性能級別為 PR2。井口兩支 節流閥采用 3-1/16″70MPa 入口 和 X 3-1/16″ 70MPa 出口的 FF 級 CHC2ME 外套式籠套節流閥,最大 孔徑 2cm,流量特性曲線為等百分 比型。2013 年 8 月 5 日開井投產, 工作 8 日后 SY221 井 N 公司的 FF 級 CHC2ME 籠套式節流閥左翼閥 門閥籠失效,有明顯坑蝕、未鉆平 衡孔的節流閥等因素,手動節流閥 (FF 級)損壞嚴重,累計損壞 18 只。 鑒于 N 公司的 FF 級 CHC2ME 外套式籠套節流閥出現的問題,決 定將 21 套井口 42 支節流閥全部更 換為 M 公司 HH 級 10K 外套式籠 套節流閥,在 2014 年 6 月陸續投 入使用后,先后有 14 支出現節流閥 籠套斷裂、沖蝕、手輪自動回轉、 校準頭脫落等問題,給項目安全、 經濟運行帶來極大困難。
節流閥受損失效原因
SY 項目的 8 口井有 14 支節流 閥均表現閥籠斷裂,斷裂位置基本 一致,斷口位置主要表現為從碳化 鎢合金閥籠的拐角根部,靠近閥籠 下部小孔的附近;斷口形狀有較為 平坦的,有較為尖銳的,沒有縮徑 現象;外套內層的碳化鎢硬質合金 底板破損,表現為受高速撞擊破壞; SY221、228 井外套連接螺桿拉斷; 2 口井閥籠斷口整齊,內外壁光滑; 多數斷口呈現一高一低,高邊外壁 有明顯“拉刮”痕跡和“咬痕槽”。 由于缺乏節流閥失效期間 SCADA 生產資料,如產量、油壓、溫度、 節流閥下游壓力等數據、曲線,給 失效的原因分析帶來了極大難度。
專家技師經過分析總結出節流閥 失效的幾個方面。材質分析方面,閥 籠及外套內層材料為硬質碳化鎢,粘 接 劑 含 量 為 5%,HRa93.5~94.5,密度 14.94~15.08g/cm 3 ,抗彎強度 2,068MPa, 抗壓強度 6,270MPa, 平均粒度 0.5µ,尚能滿足該氣田地 質條件。沖蝕分析方面,外套內層 的倒角設計也有利于減輕沖蝕,外 套采用的625耐蝕合金為韌性材料, 從閥籠、外套內層的碳化鎢端面和 表面的水平方向沒有發現材料流失、 表面被沖刷成凹凸不平的現象,說 明粘結劑是具有較高強度的粘結劑。 機械雜質撞擊閥籠引起破損可能性 非 常 小, 完 井 測 試 期 間 全 部 經 過 20~32mm 油嘴超過 72 小時放噴, 出口沒有發現明顯機械雜質。雜質 方面,隨著時間的推移損壞情況應 逐漸減小,而前期實測基本無機械 雜質。選型不當方面,閥門開度過 低,流量系數、流量特性曲線、噪 聲值是衡量節流閥選型是否合理的 三個重要指標。國際上流量系數通 常用 Cv 值來表示節流閥的流通能 力。利用 HYSYS 軟件,模擬井口 節流閥節流降壓過程,計算節流后 溫度均低于 -30℃,個別甚至更低 至 -59℃,可能產生水合物,在超 低溫下也可能極大地影響碳化鎢的 抗拉性能,水合物把外套和閥籠“粘 接”在一起。如果繼續強制開啟閥 門(拉碳化鎢材料)就可能引起閥 籠或外套內層的碳化鎢受到損害, 嚴重時直接導致斷裂。
高速氣流沖擊和震動引起的損 壞。SY221 井 和 SY228-1 井 外 套 連接螺桿為 718 韌性材料,屈服強 度為125Kpsi, 為一個懸臂梁運動, 理論上拉伸方向不應有較大阻力存 在,從斷口特征可以看出閥套受到 了橫向沖擊載荷, 可能造成此破壞。 這樣的現象可能同樣是碳化鎢材料 的閥套內壁撞擊發生的。操作因素 方面,關井外套過度下放、開井操 作扭矩過大,如 SY215 井第 1 次、 SY228 井失效也可能是操作因素 所致。 專家技師總結出節流閥失效受 損原因,針對問題提出改良操作工 藝技術,以求避免事故再次發生。
專家技師建議,節流閥開度過小引 起震動破壞、開井時水合物產生后 拉斷碳化鎢閥籠以及不恰當的開井 沖擊引起的節流閥失效損壞問題, 應將節流閥選型時根據單井配產的 最 大、 最 小 和 正 常 生 產 的 產 量、 壓 力、 溫 度 等 計 算 出 合 理 的 Cv 值, 使 得 節 流 閥 初 期 工 作 開 度 在 60%~70% 的范圍內。針對 SY 項 目也可嘗試改用單翼生產以增加開 度,采用單翼生產開度可以提高到 40~50%。開井時,采取防凍保溫 措施,防止天然氣經過節流閥后溫 度驟降形成水合物(尤其在冬季開 井期間)。利用節流閥調節流量時, 要求逐級調節,等待產量基本平穩、 溫度上升后再調節下一級產量,嚴 格執行采油樹開關井操作程序,特 別是節流閥不能當截止閥使用,開 井時節流閥不能處于半開狀態,開 關井操作扭矩不能過大。通過以上 操作工藝的改進,節流閥失效問題 或將有新的改善。