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    改進型封隔器重獲洗井優(yōu)勢

    時間:2015-10-22 16:44 來源: 作者:敬曉海 李新建
    有著五十多年開采歷史的天津大港油田,由于油井的井齡較長,井況條件復雜,在應用 Y341、K344 兩種洗井分隔器作業(yè)時,發(fā)生了易失效、洗 井 排 量 小 等 問 題。 原 始 Y341、K344 封隔器(以下簡稱原型器)已不能滿足分注和細分注工藝的要求。近幾年,調剖工藝不斷得到應用與推廣。調剖后的分注井由于地層反吐聚合物問題,影響到井的正常注水,上修井次也逐年升高,嚴重影響了作業(yè)效率。為此,大港油田研究人員對 K344 型封隔器進行優(yōu)化改進,彌補了原封隔器的缺陷,在洗井方面重新獲得優(yōu)勢地位,為大港油田分注水平的提高提供了有力保障。
     
    原封隔器作業(yè)成本高
     
    大港油田在給油井注水時會面臨以下問題:當?shù)貙訅毫Ω哂诰矇毫r,地層反吐聚合物進入井筒,堵塞油套環(huán)空;注水雜質在油管內沉積, 堵塞油管,測配時儀器無法下井作業(yè)。注水時,注水壓力增大,注入量減少,出現(xiàn)無法注入的情況,于是應用原封隔器 Y341 進行洗井。原封隔器 Y341 洗井時,由于洗井通道小、結構復雜、洗井排量小,不能通過把聚合物及雜質洗出,只能通過上修完成。洗井、上修后造成正常注水周期變短,造成重復上修問題,個別井一年上修 2 次以上,大大增加了作業(yè)費用。
     
    K344 原封隔器也存在一定的技術缺陷。如防蠕動性能低,停注后水竄;當注水井停注時,膠筒自然收縮,由于各注水層之間地層壓力的差異,導致地層水由高壓層流向低壓層,致使分層注水管柱使用壽命變短 ; 單項密封壓差低,僅為 12MPa,受原 K344 型封隔器坐封形式影響,在封隔器膠筒內、外形成0.7MPa 壓差后,膠筒向外擴脹,貼在套管內壁上, 方可達到封隔注水層目的。當膠筒兩端的壓差達到12MPa以上時,膠筒肩部承擔的壓差較大,容易導致?lián)舸┠z筒失效。針對上述問題,大港油田研究人員以滿足洗井需求為突破點,參考水井作業(yè)中其它問題的解決方案,改進 K344 封隔器, 突出其自身洗井能力。
     
    改進封隔器作業(yè)提效顯著
     
    改進后的 K344 封隔器(以下簡稱改進型 K344)具有座封后即自鎖密閉功能,停注或釋放油管內壓力時,可在不解封情況下,使膠筒依然處于擴張密封油套環(huán)形空間狀態(tài),保持有效分層。改進型 K344 防蠕動能力也有所提高,在打壓坐封后,泄壓膠筒不會收縮,只有在反洗井或上提管柱時才能解封,并且性能可靠。不僅如此,改進型 K344還可重復座封,重復解封,即正注水座封,反洗井解封,利用注水壓力也可座封、解封,無需泵車和其它輔助設備。在室內試驗重復座封、解封數(shù)十次,座封成功率 100%,解封成功率 100%,并且具備可靠自鎖功能。
     
    改進型 K344座封啟動壓力為 0.7MPa,偏心配水器注水時產(chǎn)生的壓差,完全能滿足座封壓力需要,因此其偏心配水器可帶水嘴下井、座封,減少投撈測配工序。改進型K344 解封壓力為 1MPa 左右,低壓解封,可避免因注水層地層壓力低導致解封困難。經(jīng)試驗測試,改進型 K344 的座封、解封方式,在深井、斜井、水平井中作業(yè)中存在明顯優(yōu)勢。
     
    改進型 K344 可實現(xiàn)反循環(huán)洗井功能。反打壓 1Mpa 即可實現(xiàn)封隔器解封,油套環(huán)空形成大通道,宜于井內臟污的清洗。洗井結束后,正打壓即可實現(xiàn)坐封、操作簡單、方便。同時,洗井閥密封可靠,與 Y341 封隔器相比,始終保持密封狀態(tài)。座封進液孔為篩網(wǎng)狀結構,可防止贓物和凝結物進入膠筒內腔影響膠筒回收,確保解封的可靠性。改進型 K344 具有雙重解封功能,除反循環(huán)洗井可解封外, 還有防卡解封功能,當封隔器被砂卡時,直接上提管柱,封隔器壓力腔釋壓,膠筒回收恢復到原狀態(tài),可有效避免砂卡問題。解封載荷約為 50KN,采用下外筒可軸向位移的技術與結構,可有效緩擴張時膠筒肩部的應力集中,提高膠筒肩部的耐壓能力,在高壓注水的工況下,膠筒不易損壞。
     
    改進型 K344 在實際應用中效果良好,下到預定位置后,從油管內加壓至8Mpa、10Mpa、12Mpa 分別停泵穩(wěn)壓 3 分鐘,然后完成坐封任務。改進型K344 具有反洗井從油套環(huán)形空間加液壓 1Mpa 即可解封,上提油管即可解封兩方面優(yōu)勢,可在分層注水、測試、找漏、找竄、封竄、化堵、防砂等多項措施中應用。2013 年由于聚合物原因有 3 口井上修 5 次,2014 年這 3 口井在調剖后分注,孔 1050 下入普通防反吐管柱,正常生產(chǎn)不到 30 天,出現(xiàn)不能注水問題,上修作業(yè)過程中洗出大量聚合物。2014 年通過應用改進型封隔器對這 3 口井進行洗井作業(yè),成功避免多次上修,節(jié)約 15 萬元作業(yè)費用。從2012 年至今,大港油田共應用改進型K344 封隔器 95 井次,通過治理措施,有效提高了分注井水換周期,分注率達到 70.7%,分注合格率達到 86.76%,具有較大的應用推廣價值。
    tin'>通過上述技術的研發(fā)與應用,大港油田取得了一定的社會經(jīng)濟效益,建立了大港油田零散氣回收通用性井場設計方案,實現(xiàn)了零散氣回收標準化,降低了零散氣放空量,實現(xiàn)了節(jié)能創(chuàng)效。項目實施后,解決了油田伴生氣、套管氣外排的主要問題,符合國家有關京津冀地區(qū)治理大氣污染及天津清新空氣行動方案的要求, 改善了區(qū)域空氣質量環(huán)境,具有廣泛的社會效益。
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