多用途井口法蘭研發投用
時間:2019-08-24 10:45
來源:
作者: 隋迎章 苗一青

隨著油田開發需要, 高溫高壓井口的使 用日趨普遍。我們 作業現場倒換井口 做法是施工前拆掉原有的普通低 壓井口,裝上高溫高壓井口,施 工后再換回普通低壓井口。整個 倒換井口過程由于受井口銹蝕、 井口高度等因素影響,施工時間 長、勞動強度大,費時費力且存 在一定的安全隱患。對此,我們 研制一套各種井口通用的底法蘭, 一經裝上后永不拆卸,使該問題 在一定程度上得到了解決。 孤島 采油廠老井很多,這部分井投產 時間長,套管絲扣銹蝕嚴重,底 法蘭或套管短節很難拆卸。
目前 我廠作業隊的底法蘭拆卸方法是, 首先使用長油管推,對作業隊來 講,如果使用長油管推能卸開是 最理想的,也符合安全規定。使 用長油管推如果卸不開,往往使 用通井機大繩拉,把銹蝕的絲扣 拉開。若仍卸不開,只能在井口 動用氣焊,同時使用通井機大繩 拉,加溫絲扣,直到卸開為止, 整個過程費時費力,并且被卸開 的位置也不好確定,很容易將下 部套管卸松。倒換高溫高壓井口 法蘭的難題。倒換高溫高壓井口 耗時長,根據孤島采油廠作業大 隊(西區)技術組統計,2015 年 大隊注汽及高壓施工倒換高溫高 壓井口達 422 井次。
我們對 2015 年 11~12 月大隊倒換高溫高壓井 口耗時進行了統計,平均總耗時 為 234.5 分鐘,其中用在拆裝底 法蘭的耗時占總耗時的 65.33%。 工作人員只要解決了拆裝底 法蘭的難題就會大幅縮短倒換井 口時間。 倒換高溫高壓井口底 法蘭難度大。目前我廠作業隊的 底法蘭拆卸方法是,首先使用長 油管推,對作業隊來講,如果使 用長油管推能卸開是最理想的, 也符合安全規定。使用長油管推 如果卸不開,往往使用通井機大 繩拉,把銹蝕的絲扣拉開。若仍 卸不開,只能在井口動用氣焊, 同時使用通井機大繩拉,加溫絲 扣,直到卸開為止,整個過程費 時費力。
并且被卸開的位置也不好確定,很容易將下部套管卸 松。 頻繁倒換高溫高壓井口底 法蘭存在一定的安全隱患。作業 隊伍目前在更換底法蘭時,不僅 有較大的難度,同時也給作業施 工帶來極大安全隱患,我廠大部 分油水井所用套管是普通套管, 扣型是 LCGS,這是一種長圓螺 紋,與油管螺紋牙型完全一樣, 有一定上卸扣次數使用壽命。因 此環型鋼板處的套管接箍和連接 底法蘭的套管短節,其絲扣不應 頻繁拆卸。
現階段倒換方式的弊端
目 前, 我 們 在 倒 換 常 溫 高 壓施工井口時,為了減輕職工的 勞動強度及更換時間,常常采用 加裝變徑法蘭的方法來完成。存 在的不足是變徑底法蘭的高度為 50cm,裝上后大大增加了井口的 高度,使員工在超高狀態下操作, 會增加一定的安全隱患。另外, 在熱采注汽井由于受鋼材熱膨脹 的限制無法使用該方法。多用途 井口底法蘭的研制。我們以原有 的 250、350、700 型井口的尺寸 為依據,設計加工一種既可以安 裝普通低壓 250 型井口,又可以 安裝 350 型及以上井口的底法蘭, 連接方式還是 12 條螺栓連接。
底 法蘭外形尺寸的設計:根據 350 型井口底法蘭的最大外徑、方便 操作及安全考慮,我們把該工具 的最大外徑設計為 φ 480mm; 底法蘭沿 3,600 均布設計 2 圈螺 栓孔,每圈 12 個螺栓孔。內圈 直徑為 φ 317.5mm、外圈為 φ 403.2mm;對于底法蘭螺栓孔徑, 考慮到要針對不同型號規格的螺 栓,我們統一設計成 φ 39mm; 底法蘭與套管短節連接絲扣,根 據孤島采油廠油水井實際情況設 計 φ139.7mm 及 φ177.8mm 兩 種。 底 法 蘭 厚 度 按 350 型 井 口 底 法 蘭 厚 度 85mm。 鋼 圈 及 鋼圈槽尺寸的設計:鋼圈槽的設 計,根據以前的調查分析我們確 定 為 單 圈, 尺 寸 按 250 型 鋼 圈 槽設計為 φ220mm。為了滿足 要求,借鑒異性鋼圈原理,我們 設計一種可變徑式鋼圈,小圈為 φ220mm、大圈為 φ240mm。 這種鋼圈運用后就可以對不同直 徑的井口在不換底法蘭的情況下 進行倒換。
工具材質的選取
研制該工具的重點是材質的 強度及耐高溫性能,因此我們選 材時將現場中常用的幾種不同的 材質,分別從幾個方面進行分析 對比,通過綜合評價,最終選擇 使用 30CrMoA 為工具的原材料。 確定了工具的材質及尺寸后,我 們發現,選擇的材料雖然很好, 但 是 要 在 其 3,600 平 面 上 加 工 兩圈 24 條螺栓孔,強度能否達 到?根據設計尺寸:內螺栓孔的 圓心間距為 317.5mm,外螺栓孔 的 圓 心 間 距 為 403.2mm, 兩 者 之間的圓心間距是 85.7mm。小組經過查閱機械設計手冊經過計 算后充分論證,一致認為只要使 用 30CrMoA 鋼為材料加工制作 的底法蘭強度可靠。機械加工制 造。
根據設計思路和實施情況, 我們委托有資質的機械廠進行了 加工。樣品加工完成后,經勝利 油田技術監督中心檢驗,尺寸、 壓力、溫度級別、材料級別等符 合《GBT 22513-2008 石 油 天 然氣工業鉆井和采油設備井口裝 置和采油樹》標準要求。工具加 工成型后,2016 年 5 月 12 日, 在 作 業 118 隊 GDNB76X38 井 進行了試驗,在裝上我們的專用 工具后,倒換井口時間大大縮短, 并 且 試 壓 35MPa, 穩 壓 30min 壓力不降,同時跟蹤注氣 12 天, 沒有井口刺漏現象,試驗取得了 成功。工具研制成功于 2016 年 5~12 月份在 28 口井推廣使用, 使用過程中及后續跟蹤都沒發現 不良影響,試驗效果良好。